2019年6月,蚌埠卷烟厂易地技改搬迁伊始,该厂便在技改建设中率先引入绿色工房理念。如今站在“双碳”新起点上,该厂再出发,积极探索卷烟零碳工厂建设的实施路径和关键技术,以能源消耗降强度控总量为目标,以环境保护减污降碳增绿为支撑,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
疏通绿色低碳发展的“堵点”
2019年6月,蚌埠卷烟厂易地技改搬迁伊始,受空调、除尘及异味处理装机容量大幅增长等因素影响,综合能耗陡增。
为疏通绿色低碳发展的“堵点”,蚌埠卷烟厂厂部高度重视,多次召开节能降耗专题会议,统筹规划能源管理工作,确立了“一年见成效,三年大跨越”的总体目标,从“高效产能、精准调度、科学用能”三个维度精准发力,2022年将企业综合能耗降低到12.5公斤标煤/箱。
工业企业节能降碳,管理是基础。蚌埠厂在原有能源管理方案的基础上,持续推进能源体系建设,不断完善能源管理基础工作;成立了能源评审领导小组,全面细致地梳理了全厂的用能情况,明确了能源管理工作的方向;结合企业现状和公司的指标要求,制定能源基准、用能标准和绩效参数,完善能源管理实施方案和考核制度,细化管理内容,不断提升能源精益化管理水平;制订工艺性空调实行分区域运行标准,空调电耗月均下降约11.91%;企业还持续加强能源计量系统建设,进一步完善能源计量器具配备,先后增加11处三级计量点,精确地对蒸汽、水等进行统计,力求计得准、计得全、分得细,擦亮能源管理的“眼睛”。
打造绿色低碳发展的“亮点”
企业的绿色发展,技术节能是关键。 蚌埠卷烟厂下大力气完成了能源智能管控平台中空调、制冷、空压和锅炉模块的部署,实现空调系统无人值守、提前开机、间断运行和分区控制的智能化管控,实现了MES系统、智能能管系统和动力自控系统的互联互通。
从开源降耗着手,利用新设备、新技术,淘汰落后设备,提高资源利用率的同时,企业通过回收利用二次闪蒸汽,年节约市政蒸汽使用量5000吨左右,节约费用129万元,折合标煤485吨,可使单箱卷烟能耗下降0.79kg。
据蚌埠卷烟厂设备科科长李夫显介绍,2023年1-10月份,蚌埠厂的单箱卷烟综合能耗同比下降7.49%,单箱卷烟耗水同比下降了 47.56%,均为近10余年历史最好水平。单箱卷烟耗电同比下降7.84%,契合公司“终端用能电气化”,加大用电占比的能源消费导向。“成绩的取得,技术手段在其中发挥了重大作用。”
攀登绿色低碳发展的“高点”
为攀登绿色低碳发展的“高点”,蚌埠卷烟厂不仅从大处着力,小处也不放手,通过调整真空泵工艺流程,将压力点控制改为压力带控制,配合设备本身变频器,保证压力的同时,允许在一定的范围内波动,使压力控制更加平稳、更加精确,真空泵日自启停次数下降69%。
通过改进空压机干燥机排水阀,以电磁排水阀代替原有设备的电子排水阀,实现自动排水时没有压缩空气排出,提高了空压系统性能,节约了压缩空气的无效排放;基于数理分析,完善全天候空调加湿方式,卷接包车间空调提前开启时间采用按停产时间分季节精准化计算,提高供能精准化,仅2022年12月至2023年4月空调蒸汽耗用减少了29.5%。
通过开展风力送丝系统改造,每月可节约用电38720kW.h,对卷烟机MAX加热电炉系统优化,每月可节约用电1890kW.h,加装制丝管路器件柔性保温装置,有效降低能源的丧失,较好的改善车间环境温度……
小改动、大成效,毫厘之间显真章。 蚌埠卷烟厂还扎实开展了各种新设备培训和技术交流,有力保证了新设备、新技术的落地生根。与此同时,蚌埠卷烟厂还开展了 “节能降碳”专项合理化建议征集、“节能降耗”微创新和精益改善活动中,全厂职工踊跃参与,充分展现了蚌烟绿色节能的文化底蕴。
树起绿色工厂发展的“支点”
“双碳”工作是一项需要全心专注、细处发力、全面推进的工作任务,更是一份需要持续干、创新干、深入干的责任担当。阶段性的成效不仅不会使蚌埠卷烟厂人放慢脚步,反而会激起人干事创业的热情,促进企业能源管理工作取得更长足的进步。
为此节能降碳,蚌埠卷烟厂一直在路上。
——蚌埠卷烟厂将加强与科研所和高校的技术交流,在降低终端设备能源消耗、优化能源配置使用、提升能源精益管控水平等难点痛点问题持续发力;
——将开展光伏发电项目可行性的研究;利用热电厂搬迁建设的契机和外购蒸汽供应商沟通蒸汽品质,以便将来尽可能多地使用市政蒸汽,减少锅炉自产蒸汽的使用……
生逢伟大时代,是烟草行业难得际遇;奉献伟大时代,是卷烟工业应有担当。
据介绍,为积极践行绿色、低碳、可持续发展的理念,把绿色发展融入企业高质量发展全局,切实履行社会责任,蚌埠卷烟厂将用实际行动厚植高质量发展的绿色底色。
大皖新闻记者 蒋六乔